? 技術中心|喬科化學
您好!歡迎閣下光臨喬科化學!幫助中心 |網站導航 | 新浪微博

首頁>技術中心>技術資訊>蓄能器保壓系統的故障分析

蓄能器保壓系統的故障分析

發布時間:2017-09-01

蓄能器保壓系統在液壓系統中,使用非常廣泛,特別是其中蓄能器的使用。現將寶雞法士特齒輪公司使用的工況、出現的問題及解決辦法做個小結,謹與同行探討。

1 蓄能器保壓系統的液壓原理

如圖 1 所示,正常工作時,泵 1 啟動后,換向閥 2 得電動作,換向閥 3 得電動作,系統壓力上升,到達壓力繼電器 7 設定的值(Pmax),換向閥 2 失電,泵處于泄壓狀態。系統開始保壓,當電液換向閥 9 工作時,油缸工作,液壓油壓力下降,到達壓力繼電器 8 設定值(Pmin)時,換向閥 2 得電,泵加載,補充系統所需的油液。

2 常見故障及解決辦法

2.1 油溫高

該系統使用一段時間后,出現油溫大于 60 ℃,液壓站自動停機等現象。經過檢查,發現泵長期處于加載狀態,一部分油液經過溢流閥回到了油箱。大量的電能轉化為熱能,所以油溫上升比較快。

2.1.1 解決方法

(1)檢查壓力繼電器 7 里面的觸點開關好壞,是否能正常動作和復位;

(2)注意調節溢流閥的壓力時一定要比壓力繼電器 7 的設定值(Pmax)要大 0.5~1 MPa,這樣系統的壓力才能使壓力繼電器工作正常。

2.2 壓力不穩定

該設備使用大概 6 個月時,經常出現壓力不穩定的狀況,工作中壓力值會突然降到 0,然后又恢復正常,致使油缸上下晃動,不能平穩地將工件舉升。

2.2.1 原因分析

(1)系統工作過程中流量不足。液壓泵長期使用后,效率降低,流量無法滿足液壓缸所需的流量。

(2)停機檢查發現蓄能器中氮氣壓力值同溢流閥設定的壓力值相同,在油缸工作過程中,蓄能器不能給系統提供足夠的油源,來彌補泵的流量不足,造成工作過程中系統瞬時的壓力降低。

(3)換向閥 4 可能閥芯卡死,一部分油液從這回到油箱。

(4)單向閥 5 內芯損壞密封不嚴,造成換向閥 2 不得電,此時,一部分油液由此回到油箱。

2.2.2 解決方法

(1)檢查換向閥 4,用閥上的手動按鈕,向里推看能否推動閥芯,如果卡死,拆下來清洗即可;

(2)放氮氣罐中的氮氣壓力到系統壓力的 80 %~90 %;

(3)拆檢單向閥,如果損壞,則更換新件。

3 蓄能器的使用

蓄能器對系統來說非常重要,可是在使用過程中,經常發現該蓄能器氮氣端的壓力值不斷升高,迫使我們不斷地排放氮氣,使其到達設定的壓力值,來滿足日常繁忙的生產。大修設備時,我們對其進行了拆檢,發現該蓄能器是活塞式蓄能器,有一部分液壓油泄露到活塞上部,也就是氮氣一側,造成氮氣體積備壓縮,氮氣壓力升高。更換密封圈后,沒使用多久,故障又反復出現。于是將活塞式蓄能器改造為皮囊式蓄能器,使用效果良好。

活塞式蓄能器和皮囊式蓄能器比較如下:

(1)活塞式蓄能器。是通過改變充氣腔內預充氮氣的體積,來使蓄能器的儲油腔內的液壓油成為具有一定液壓能的壓力油。這種蓄能器具有結構簡單,強度及可靠性高,適用壽命長,供油流量大,適用溫度范圍寬的優點。但是這種蓄能器慣性大,靈敏度較差,磨損泄露量大,對缸內壁的加工要求高,不適合于工作頻率高、壓差小及無泄漏液壓系統,也不適合用于吸收液壓系統的脈動和液壓沖擊。

(2)皮囊式蓄能器。是通過改變氣囊內預充氮氣的體積,從而使蓄能器儲油腔內的液壓油成為具有一定液壓能的壓力油。這種蓄能器具有密封性好,效率高,靈敏度高,結構緊湊,重量輕,易維護等特點,所以在液壓系統中的應用比較廣泛。

4 結束語

通過對蓄能器保壓系統的故障分析,為解決該系統故障提供了一種思路,減少了故障判斷維護時間。

摘自:中國計量測控網



本文由喬科化學&云試劑商城整理編輯,如有侵權請聯系刪除

 
聯盟委員交流群
156018797
統一服務熱線
400-6226-992